Vid Högskolan i Gävle finns en vindtunnel som drivs av en 45
kilowatt elektrisk motor via en hydraulpump och en hydraulmotor. Kraften
till de två, en meter i diameter stora fläkthjulen, överförs
via oljesmorda vinkelväxlar. Vinkelväxlarna har vid ett flertal
tillfällen havererat då maskineriet varit i drift en längre
tid och under hög belastning. Felsymtomen börjar med ett mindre
missljud troligen från ett lager. Efter fortsatt drift med ökat
lagerglapp och tilltagande missljud havererar växeln med trasiga kuggar
som följd.
Av en tillfällighet kom jag in på RVS Technologys svenska hemsida.
Efter att ha läst tester som gjorts och tagit del av rapporter från
andra användare beslöt jag att testa medlet i vinkelväxlarna i
vår vindtunnel. Det var i första hand en växel som började
ge ifrån sig ett missljud, dock tillfördes RVS- medlet till oljan
i båda växlarna. Efter några timmars drift och ett kritiskt
lyssnande var missljuden borta. Vindtunneln har efter behandlingen, för
två månader sedan, varit i drift under ca 50 timmar utan att missljuden
kommit tillbaka. Efter ett eventuellt kommande haveri och byte av växlar
kommer de nymonterade växlarna redan från början att behandlas
med RVS.
Leif Claesson
Forskningsingenjör
Högskolan i Gävle lcn@hig.se
Klicka på bilden, så får du se en större bild
Tio månader senare frågade vi Leif Claesson om han fortfarande är nöjd
med RVS-behandlingen.
Här är hans svar.
Vinkelväxlarna har varit i drift ca 200 timmar efter RVS-behandlingen.
De har dock ej belastats med högsta effekt under denna tid pga vindtunnelprovens
karaktär. Växlarna går fortfarande tysta utan missljud.
All tid som växlarna snurrar efter behandlingen räknar vi på pluskontot.
mvh
Leif Claesson
CASE LAINISALO OY, SAMMANFATTNING AV DRIFTSERFARENHETER
RVS Technology® -behandling av målerilinjer. Resultat och slutsatser
18.11.2005 knappt fyra månader efter den första RVS Technology®-behandlingen. RAPPORT på
finska RAPPORT på svenska
“I samtliga linjer framträder resultaten
av behandlingarna klart.
I fråga om pulverlinjerna kan det sägas
att resultaten till och med är utomordentliga. Till följd
av störningarna
i smörjningsenheten blev behandlingsresultatet av den våta
linjen tydligen något ofullständig och den linjen kräver ännu
en kompletterande behandling”, konstaterar serviceman Tolmunen
och detaljerar:
•
Samtliga linjer går nu mycket tystare - tidigade pip och gnissel
har i praktiken försvunnit helt.
•
Justeringsbehovet och behovet att spänna kedjorna har minskat
klart på samtliga linjer och i synnerhet på den 60 meter
långa heta pulverlinjen, som tidigare orsakade mest problem.
•
Smörjningsbehovet är klart mindre (har halverats) jämfört
med situationen före behandlingen.
*
Det räcker nu med en smörjning enligt standardsmörjningsprogrammet
*
Det finns inte längre något behov av extra smörjning
*
Det har inte längre krävts några “smörjningskörningar” under
veckoslut
*
Det har visat sig att den 120 meter långa linjen fungerar
till och med utan smörjning
•
Det har inte längre uppträtt några problem på linjerna
på grund av ryckningar eller att linjerna gått trögt
eller fastnat.
•
Driftssäkerheten och tillförlitligheten har förbättrats.
Man har inte haft ett enda stopp
i driften efter RVS Technology® -behandlingarna
•
Antalet interna reklamationer och det extra arbete som dessa orsakar
har minskat betydligt.
Ekonomiska effekter
•
De minskade smörjmedels- och smörjningsarbetskostnaderna
har hittills lett till en direkt besparing på ca 9000 Euro.
•
Antalet interna reklamationer, med andra ord arbeten som icke godkänts
vid kontroll eller som krävt ommålning, har minskat, men
det är ännu lite för tidigt att dra några slutsatser
och besparingseffekterna på årsbasis. Varje procentenhet
som reklamationerna minskar betyder en kostnadsminskning på ca
500 Euro, det vill säga att en reducering av reklamationer med
20 % leder till en årlig besparing på ca 10.000 Euro.
•
Kvalitetskontrollen är så noggrann att det i princip inte
borde ske några kundreklamationer alls. Trots allt förekommer
sådana i viss omfattning. Det är svårt att bedöma
de direkta ekonomiska effekterna av ett färre antal kundreklamationer,
men deras mängd och riktningen för utvecklingen ger klara
signaler om hur nöjda kunderna är, vilken omständighet
utan tvivel kommer att påverka företagets framgång
i fortsättningen.
•
Den förbättrade tillförlitligheten betyder att antalet
oförutsedda problem och stopp i driften minskar och att produktiviteten ökar.
Ett kedjebrott eller något annat problem som kräver borttagning
av kedjan betyder t.ex. ett stopp på 4-12 timmar beroende på linje
och arten av problem. Varje timme som stoppet varar betyder en inkomstförlust
för bolaget på i medeltal 400 Euro per linje, av vilken
anledning effekterna kan vara betydande redan på årsnivå.
Teuva, 25.05.2004
SUOMEN LÄPÖPUU OY ERFARENHET AV ANVÄNDNING RVS-PRODUKTER
Suomen Läpöpuu Oy var i stort behov av att hitta ett lämpligt
fett för smörjning av axellager i luftblåsare som upprätthåller
luftcirkulationen i ugnar för träbehandling. Lagren arbetar i tuff
miljö – temperaturen i lyftblåsarna kommer upp till 220°C
och till den adderas värmen som uppstår av själva lagerrotationen.
Man var tvungen att byta ut lager varje månad. Bara under tre veckor
förra vintern gick tre lager som sitter på en axel av. I ugnen
finns 3-5 stucken axlar.
I ett desperat försök att hitta ett lämpligt smörjmedel
har man provat värmebeständiga fetter som klarar upp till 240°C
(uppflamningstemperatur), men inte ens dessa hade klarat påfrestningarna.
Man har exempelvis använt följande fetter:
– Super Lube Plus PTFE tillverkat av konsortium Synko Chemical (klassificering
NLGI:2, viskositet vid 40°C 365 mm²/cek, droppfalls temperatur: droppar
ej)
– syntetiska fettet Sentinel DSF 3000 (klassificering NLGI: 1,5, viskositet
vid 40°C 675 mm²/cek, droppfalls temperatur: droppar ej) - ett extremt
temperaturbeständigt fett.
Den 29 januari 2004 vid monteringen av ett axellager har man på försök
använt ett av RVS-Tec Oy levererat fett bestående av en blandning
RVS Technology Gel och ett syntetiskt fett tillverkat av svenska företaget
Axel Christiernsson (klassificering NLGI: 2, viskositet vid 40°C 480 mm²/cek,
droppfalls temperatur: 280°C).
Med hjälp av monitorer kontrollerades kontinuerligt temperaturen på olika
områden i ugnen samt strömförbrukningen. Efter några arbetstimmar
konstaterades minskning av elförbrukningen med 5 % även om bara ett
av fyra axellagren smordes med RVS-fettet.
RVS-fettet tillsattes i flera omgångar enligt ordinarie smörjningsprogram
för det aktuella lagret.
Först efter 13 och en halv vecka, den 30 april 2004, skar sig lagret till
slut. Tack vare RVS-fettet förlängdes lagrets drifttid 4-5 gånger.
Lagret demonterades och man upptäckte att lagrets separationsring (hållare)
hade gått sönder. Till följd av detta hade rullarna intagit felaktig
position vilket i sin tur medfört att lagret skar sig. På inner- och
ytterringens löpbanor kunde man även med blotta ögat se ett jämnt
transparent glasaktigt ytskikt. Av allt att döma skulle lagret ha klarat
flera driftstimmar till om inte separationsringen hade gett vika.
Det behandlade rullagret är ett tvåradigt SKF CARB Toroid av typ C2215K
(ytterdiameter 130 mm).
Juhani Vainionpää / VD
JMV-Tuote Ay
Hinssinkuja 1
64700 Teuva
Tel. +358 (0)40-550 76 24
Teijo Toivonen / VD
Suomen Lämpöpuu Oy
Horontie 166
FIN-64700 Teuva
Tel. +358 (0)400-219 787
Klicka på bilden, så får du se en större bild
ABERDEEN PROPERTY INVESTOR SERVICES AB
Hej.
Första gången jag fick kännedom om er var att jag surfade på Internet.
Egentligen letade jag efter Slick 50 för att få min bil att må bättre.
Då hittade jag er hemsida där det stod om RVS technology. Det kändes
som om er produkt var precis det jag sökte. Men med tanke på vad det
stod om att det var så fantastiskt så undrade jag. Men, man måste
ju försöka.
Jag beställde en motorbehandling till min Opel Vectra 1990 årsmodell
som har gått 18 000 mil. Själv tycker jag att bilen går fantastiskt
mycket bättre. Kompressionen har blivit bättre. Då bestämde
jag mig för att testa er produkt även för växellådan.
Eftersom det kändes som att den blev mycket bättre blev jag intresserad
av att även testa era produkter på andra områden. Eftersom jag är
driftansvarig på en stor fastighet på 75.000 kvm så insåg
jag att det fanns många användningsområden.
Vi har pumpar, fläktar
och kylmaskiner.
En av kylkompressorerna var så skadad att det var dags att byta ut den,
men istället tänkte jag på er produkt för dieselmotorer.
Jag köpte 2 tuber RSV och resultatet blev fantastiskt. Jag tillsammans med
kylteknikern var imponerade. Kylkompressorn gick som en klocka, vilket den INTE
hade gjort annars.
Eftersom det resultatet var så bra bestämde jag
mig för att köpa ert fett för att behandla våra 45 kilowatts
fläktmotorers rullager, vi använde även ert fett till fläktaggregaten.
Förhoppningsvis blir resultatet lika fantastiskt som det har blivit på kylkompressorn.
Inte nog med att saker och ting fungerar bättre så kommer vi att spara
energi, hoppas jag. Vi återkommer med resultatet i siffror senare.